拉力機可能會在操作的過程中遇到這樣和那樣的問題,所以在這里上海湘杰就來給大家總結(jié)一下我們在使用電子試驗機的時候遇到過的問題綜合措施,希望能對大家有所幫助。
拉力機時無位移落地生根、慢速是有?
這種現(xiàn)象也是參數(shù)沒有設置好,松下伺服44號不要畏懼、45號,把反饋脈沖分子和分母重新設置問題,分子和分母設成1:50就可以了逐漸顯現。
當計算機的軟件與電子試驗機相連后,有些計算機上不連機系統穩定性,時通時斷拓展基地?
一般這種現(xiàn)象是電腦操作系統(tǒng)引起的集中展示,更換電腦操作系統(tǒng),在操作下就好了體系流動性。
電子試驗機按操作盒微上探索創新、微下、慢上實現了超越、慢下有動作新產品,軟件界面操作上、下沒反應橋梁作用?
1. 這四個按鍵有動作推進高水平,說明軟件是好的,把傳感器插上拓展應用,如果好了,原因是力值過載結構,不好的話管理,
2. 檢查計算機串口是否壞了,換一個串口或計算機能力建設。
3. 檢查串口線是否OK模樣?把主板從試驗機內(nèi)取出,在外面連接試服務,如果連上了說明串口線沒插好很重要,造成串口線插不好原因:
A、機殼上串口插座孔太小造成串口線插頭無法插到位覆蓋。
B異常狀況、機殼上串口插座孔厚(包括插兩頭固定的螺釘孔)大于0.5mm,造成插頭無法插到位高效。
4. 如果還是連不上應用創新,檢查主板上之串口芯片——max202芯片的第七腳和第八腳電壓(10V左右),如不對機構,則說明是max202芯片壞了改善,需要更換芯片,更換芯片如果好了協調機製,造成的原因有如下幾點:A信息化、由于計算機與試驗機不共地造成的,請在計算機金屬外殼與試驗機金屬外殼上接一條1mm2 以上的共地線實踐者。
5. 檢查一下軟件和主板之型號是否一樣取得明顯成效?如果不一樣,也是不連通管理。
當 拉力機顯示連機設計,試臺不動?
檢查主板,用手控盒微上就此掀開、微下長足發展、慢下、慢上檢查手控盒上的上下指示燈是否正常工作穩步前行,如果正常結構不合理,檢查傳感器是否插上,如果再按上述方法操作逐步改善,主機不動意見征詢?
A、檢查伺服器接線大大提高,如果伺服沒有錯誤提示的必然要求,檢查伺服器之參數(shù)設置是否正確。
松下伺服:02號參數(shù)設置為0(位置)
42號參數(shù)設置為3(指令脈沖+指令方向)
44 50
45 2500
48 48A 4B 三個設置速度取得了一定進展。
確認參數(shù)設置好了完善好,如果不好,試驗還是不動積極參與。
B問題分析、檢查主板限位接好了沒有?先拔掉限位交流研討,如果動了更加完善,就是限位問題。如果儀器還是不動建設應用,先把伺服器50芯驅(qū)動插頭拔下支撐作用,按松下說明書內(nèi)部試運轉(zhuǎn),按說明書操作大幅增加,如果還是不動特性,就是伺服本身的問題,更換伺服等特點。
檢查主板J3和伺服器50芯CN1插頭線接對了沒有建言直達。
大噸位12腳還要接33腳。確認J3接線好了將進一步,按以上方法再檢查充分發揮。
電子試驗機力值亂跳?
1. 檢查主板安裝位置成就,一般要把我們主板安裝在試驗機底座上重要方式,并且用銅螺栓固定好, 這樣安裝是解除跳字 主要的方法系統。
2. 試驗機接線非常重要,如果接線不好進一步提升,信號線和電源線走在一起,就會造成很大之干擾信號營造一處,造成力值跳值很大主要原因之一改革創新,解決好接線是排除跳值之關(guān)鍵。一般電源線接線要雙絞取得顯著成效,信號線走一邊新模式,電源線走一邊。盡量分開走線不容忽視。
3.伺服器和主板共地線用2.5mm2銅芯線共地組織了。
4. 請在計算機金屬外殼與試驗機金屬外殼上接一條1 mm2 以上共地線,這樣就會減少跳值過大之印象說服力。
電子試驗機力值沒有信號?(無變化)
傳感器壞了(顯示為大或袚屪C遇。?br />主板CPU壞了.或是主板力值通道有問題.
線接錯了!
電子試驗機電機不轉(zhuǎn)表示?
1. 電機伺服本身上查全會精神,先把50芯接主板J3插頭之驅(qū)動線取掉,根據(jù)伺服系統(tǒng)說明書試運行操作一遍拓展基地,注意安全,如果操作時實力增強,電機能動說明伺服電機本身是好的體系流動性。
2. 檢查伺服器參數(shù)設置,確認參數(shù)設置要對信息化,一般參數(shù)設置為02為0(位置控制)41為0
3. 42為3 44方式之一、45設成1:50, 48新型儲能、4A創新能力、4B速度設置。
4. 檢查CN1插頭和J3接線是否接好範圍,這是影響電機不動的另一個主要原因求得平衡。
5. 如果接線好再檢查主板,操作盒上之微上空間廣闊、微下至關重要、慢上、慢下檢查燈亮服務品質,說明主板工作的發生,如果不亮,說明主板壞了影響。
6. 造成主板燒壞主要原因是因為嚴重強電干擾很容易燒主板通信口U1和主板之CPU新的動力,基本上是由于計算機與試驗機不共地造成的的過程中,請在計算機金屬外殼與試驗機金屬外殼上接一條大于1 mm2上共地線。
拉力機力值跳值大廣泛關註?無法標定促進進步?
信號干擾:共地;電源線雙絞鍛造;電源線與信號線隔開競爭激烈。
安裝不合理:拆下安裝就OK;有地方短路了改善。
電子試驗機不連機?
1.檢查是否壞了空白區,手控盒微上、微下信息化、慢下形勢、慢上檢查手控盒上下指示燈是否正常工作,如不亮檢查:力值傳感器是否插上了取得明顯成效,如果插上說明主板壞了約定管轄。如果沒有插上,請插上后再試創新的技術。
2. 檢查計算串口是否壞了大幅拓展,換一個串口或計算機試,如果好了更加堅強,說明計算機串口壞了與時俱進。
3. 檢查串口線是否好的,把主板從試驗機內(nèi)取出初步建立,在外面連接試綜合運用,如果連上了說明串口線沒插好,造成串口線插不好原因:A的方法、機殼上串口插座孔太小造成串口線插頭無法插到位實事求是。B、機殼上串口插座孔厚(包括插兩頭固定的螺釘孔)大于0.5mm落到實處,造成插頭無法插到位服務水平。
4. 如果還是連不上,檢查主板上之串口芯片——max202芯片的第七腳和第八腳電壓(10V左右)技術創新,如不對應用擴展,則說明是max202芯片壞了,需要更換芯片增多,更換芯片如果好了活動上,造成的原因有如下幾點:A、由于計算機與試驗機不共地造成的進一步推進,請在計算機金屬外殼與試驗機金屬外殼上接一條1mm2 以上的共地線導向作用。
電子試驗機軟件正在運行方案,而變頻器的速度為零?
力值十大行動、變形左右、時間有一個設定的值到了。
如操作盒上運行燈亮綜合措施,則板正常可靠保障,變頻器壞了。J3腳電壓:一個方向是0V設計標準,一個方向是11V開展。
電子試驗機軟件額定力值是100N,只能拉到60N就停止了發揮重要帶動作用?
1.程序配置意向,時間、力值至關重要、變形設置太小發展空間,到達停止。
2.效準系數(shù)小于1有所應,如果是0.6足了準備,那么就是60N,(備注:效準系數(shù)小于1著力提升,減小增益的值系統。)
3.速度過快,力值增量太小保護了重要意義。
4.機械設計的問題,已經(jīng)清除一部分力值更加廣闊。
電子試驗機軟件上下方向不對規劃?
調(diào)伺服指令脈沖方向41參數(shù)
變頻器倒線.
拉力機軟件位移反了?
調(diào)伺服46參數(shù)可以使用,0不取反進入當下,1取反。
電子試驗機軟件顯示屏顯示亂碼效高化,或是打印機打印亂碼新體系?
一般都是接線有問題,有干擾創造,接地不合適不難發現。
電子試驗機軟件不動,不能控制設備製造?
1.限位保護護了發展需要。
2.量7腳電壓攻堅克難,電機運行應該是6V,不運行是12V顯示。
3.串口壞了雙向互動,通訊不了。
4.軟件不能控制試驗機設計能力,操作盒下面四個按鍵控制完好品牌。軟件也顯示連接,是串口問題更為一致,板上是串口壞了或是計算機的串口壞了等形式。
拉力機伺服運行只有一個方向?
1加強宣傳、接線短路臺上與臺下,檢查接線。方法:測試6腳電壓:上:0V左右技術發展,下:11V左右集聚效應。
2、檢查參數(shù)設置重要手段,如果是松下伺服檢查41號設置為0互動講,42號設置為3,只要設置成指令脈沖+指令方向像一棵樹。
如何改變電子試驗機運行方向?
打開配置文件.cfg文件過程中,找到如下標示的地方,RunningDirect=改成相反的方向即可能運用。
'說明: 試驗時運行方向 1:上 -1:下
'---------------------------------------------
RunningDirect =1
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